有這么一名共產黨員,他敢于擔當、勇于進取,始終保持著昂揚的斗志和堅韌不拔的作風,以“勤快嚴實精細廉”要求作為行動標尺,持之以恒加強作風建設,堅定不移地朝著既定的奮斗目標前進。車間在他的帶領下,職工隊伍穩(wěn)定,各項生產指標穩(wěn)步向好,以優(yōu)良的作風努力創(chuàng)造優(yōu)良業(yè)績,為奮力譜寫漢中鋅業(yè)公司高質量高效益發(fā)展新篇章貢獻力量。 漢中鋅業(yè)公司渣處理車間是一個新車間。他勇挑重擔,帶領車間全體員工迎難而上,奮力攻關,實現(xiàn)了車間一次投料試生產成功。之后,他繼續(xù)奮戰(zhàn)在固廢渣處理的創(chuàng)新道路上,帶領技術骨干團隊扎根一線,在對標學習的基礎上,借鑒先進經驗舉一反三嘗試應用,對工藝數據變化和實踐效果進行反復對比論證,在不斷的摸索實驗中,尋找崗位契合度、系統(tǒng)平衡點,歷經180多天持續(xù)跟進,8月份烘干渣處理量達到19812噸,日均產量從年初的650噸/天,突破到660噸/天,8月底突破850噸/天的瓶頸期,最高達到930噸/天;利用檢修空檔對生產工藝進行微調,對富氧側吹熔化爐進行工藝參數優(yōu)化調整及配套系統(tǒng)優(yōu)化,使熔化爐、煙化爐運行周期大幅度延長,在試生產第四爐期,實現(xiàn)連續(xù)平穩(wěn)運行374天,也為第五爐期的生產打下堅實的基礎。2022年上半年廢渣處理總量11萬噸多,平均每月處理量1.85萬噸,同比增長123.93%,爐子床能力刷新國內處理鋅冶煉危廢渣記錄,全面釋放了固廢渣處理產能,提高了資源綜合利用率,有效化解公司環(huán)保壓力和風險。
隨著系統(tǒng)產量加大,尾氣的達標排放成為一個新課題,制酸脫硫系統(tǒng)與產能不能匹配,氨液中的PH值降低,鈉離子含量達到8萬多。他發(fā)揮自身專業(yè)技術優(yōu)勢,結合在化工冶煉多年的工作經驗,提出加強冷凍結晶次數。經過反復試驗,成功解決了制酸脫硫系統(tǒng)瓶頸,目前鈉離子含量穩(wěn)定在3萬以下。他組織完善尾氣達標排放方案及尾氣脫硫操作規(guī)程,并對制酸尾氣脫硫、在線監(jiān)測進行了專項培訓;組織編制車間各類專項應急預案8個,組織參與專項應急演練6次,安全環(huán)保培訓授課4次。他堅決執(zhí)行公司的安全環(huán)保要求,改進日常監(jiān)管模式,以嚴抓細管筑牢安全環(huán)保防線。大力推進班組標準化建設,車間19個班組全部達標,形成安全環(huán)保工作模式化管理。
他作為車間黨支部書記,帶領員工開展“黨建引領提質增效專項行動”,積極推進“兩服務兩提升”,組織車間各級管理人員對各工序的指標逐一分析,挖潛增效。他率先垂范,帶領設備技術骨干,對車間的“耗電大戶”進行深挖,找出節(jié)能點,通過合理避峰填谷,電耗從930萬度下降到850萬度。熔化爐水洗煤和煙化爐粉煤單耗一直居高不下,他帶頭組織成立了技術攻關小組,深入現(xiàn)場,查閱相關資料,對比數據。最終,熔化爐的水洗煤單耗從265Kg/噸烘干渣,逐步降低至210Kg/噸烘干渣;煙化爐的粉煤單耗從180Kg/噸烘干渣,降低至140Kg/噸烘干渣,車間輔材消耗成本大幅降低。
他堅持“員工的事無小事”,以員工滿意為目標,常態(tài)化開展“我為職工辦實事”,著力解決職工“急難愁盼”的問題,提升員工的獲得感、幸福感和安全感。他以保障員工健康為己任,扎實做好疫情防控工作,他帶領車間黨員成立“疫情防控小組”,對車間疫情防控開展情況進行督導檢查,建立逐級防控責任制度,堅持“非必須不外出”,嚴格落實車間外出審批報備程序,查行程碼及核酸檢測報告,落實常態(tài)化疫情防控監(jiān)測工作,嚴防疫情輸入;督促全員參加核酸檢測,做到應檢盡檢;針對外協(xié)拉運車輛,安排崗位人員對車輛進行規(guī)范消殺,共同構建牢固的防疫屏障。
他就是漢中鋅業(yè)公司渣處理車間黨支部書記、車間主任寧天慶。他始終嚴守并努力踐行入黨誓言,將廉潔從業(yè)奉為行為準則,以高度的自律扎實推進車間作風建設,以優(yōu)良作風強化政治擔當,以優(yōu)良作風激發(fā)實干精神,以優(yōu)良作風回應職工關切,以優(yōu)良作風保障工作任務的高質量完成。(渣處理車間 李鳳華)